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直流调速器一开就跳闸原因及励磁和电枢调试

  直流调速器一开就跳闸是什么原因,在日常使用直流调速器中相信许多朋友都会遇到调速器莫名其妙的跳闸。

  过热跳闸首先就是发热方面的原因:。

  1.环境温度太高:环境温度过高时,即使直流调速器的输出电流并未过载,逆变模块的温度也可能因超过允许值而跳闸。

  2.运行中的过热:运行过热又分为:(1)直流调速器轻微过载:直流调速器轻微过载时,不会引起过电流跳闸,但时间长了,如散热又不很通畅的话,也可能导致过热跳闸,(2)载波频率高:载波频率高,IGBT的开关次数多,开关损耗大,模块的温度容易升高,即使电流未超过额定电流,也可能引起逆变模块的过热,(3)IGBT的驱动不足:如果IGBT的驱动电压不足,容易使IGBT因进入放大状态而过热。

  590直流电机调速器励磁和电枢的调试以及自整定:。

  1,励磁调试:590上控制电源,先把励磁的控制方式改为电压控制(默认是电压控制),把电压比率从较小开始,一般可以从20%开始,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590,这时励磁电压会以380V×20%=76V的电压加到电机励磁线圈上,此时,把电压比率慢慢的加大,一直加到电机的励磁额定电压的90%,例如,额定励磁电压为180V就加到40%左右,从万能表上可以看到电压很平稳的慢慢加大380V×40%=152V,电压显示很平稳不会中跳动,表明一切正常。

  2,电枢调试:上590控制电源,先把励磁调置为禁止,把590的输出电流调为电机电枢额定电流的30%,把电流极限参数设置为20%,电流限幅设置为0%,速度环的反馈方式选为电压反馈,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零后,合闸启动590。

  3,电流环自动调谐:电流环自整定很简单,在确认励磁线与电枢线接正确,控制端子线接线正确,速度给定电位器降为零,590输出电流设置为电机电枢的额定电流后,上590的控制电源,在电流环中把自动调谐设置为ON,合闸启动590,些时,开始进行自动调谐,一般会10—30秒内完成自动调谐,没有出现报警,自动调谐参数自动灰复为OFF,表明自动调谐成功,然后保存参数就可了。



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